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1月14日,从吉林石化传来消息,32万吨/年苯乙烯装置实现高负荷运行,年产量突破34万吨,苯乙烯产品“苯+乙烯”消耗、综合能耗均创历史最好水平。

“苯乙烯装置脱氢催化剂运行末期,出现了床层压差增大等问题,严重影响了脱氢单元共沸系统运行,制约了装置产量。脱氢反应器是苯乙烯装置生产的核心设备……,为保证装置平稳运行、高产高效,我们及时开展技术攻关,制定并实施装置综合优化措施24项,效果显著。”吉林石化化肥厂技术科科长介绍到。

装置长周期稳定运行是实现稳产高产的前提。面对困难,吉林石化化肥厂成立攻关组,技术人员紧盯关键指标,细化操作调整,通过反应器均衡提温、优化水油比、对乙苯/苯乙烯分离塔DA提压运行等方式,实现脱氢催化剂运行末期转化率与选择性稳定受控,年产量突破34万吨,创投产以来最好水平。

“过去的一年,我们牢固树立‘精细化管理出最大效益’理念,不断强化内部挖潜,全力推进降耗增效。通过回收不合格有机物料,优化尾气吸收单元控制,最大限度降低物料损失等措施,每小时降低产品损失kg以上;通过精馏塔操作优化、蒸汽结构优化等措施,有效减少了外来4.0MPa蒸汽用量3t/h。年实现苯乙烯装置物耗、综合能耗两项关键技术指标创历史最优”。吉林石化化肥厂苯乙烯车间主任说。

此外,该厂还将通过提高乙烯投料负荷、优化三剂选型、蒸汽结构优化、回收隔油池废油等措施,继续深挖装置潜力,持续开展提质增效工作,力争年实现节创效益万元以上。

吉林日报全媒体记者:李婷丁美佳编辑:吕游



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